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創(chuàng)新驅(qū)動破困局 精益管理譜新篇——江銅集團(tuán)德銅采礦場降本增效實踐紀(jì)實
發(fā)表時間 :2025-05-26    來源:中國礦業(yè)網(wǎng)

  在礦山行業(yè)成本攀升的嚴(yán)峻形勢下,江西銅業(yè)集團(tuán)股份有限公司德興銅礦采礦場(以下簡稱“德銅采礦場”)以創(chuàng)新驅(qū)動與精益管理作為破局之道,通過開展核心部件維修技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)化車輛運(yùn)行流程和加強(qiáng)設(shè)備自主檢修能力建設(shè)等實踐,實現(xiàn)了降本增效的目標(biāo)。

  IGBT模塊“復(fù)活”

  技術(shù)創(chuàng)新促降本突圍

  IGBT模塊作為德銅采礦場礦山電動輪汽車電能轉(zhuǎn)換與驅(qū)動的核心部件,當(dāng)前在機(jī)運(yùn)行1148件,單件新購成本近7萬元。2023年,德銅采礦場IGBT模塊共有36件損壞,更換費用超200萬元,嚴(yán)重壓縮了礦山的利潤空間。

  為此,該場電動輪維修工段自主攻關(guān)小組開展了“修復(fù)使用降本攻堅”行動。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),故障主因是門極驅(qū)動模塊損壞,且傳統(tǒng)修復(fù)方式缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),成功率較低。

  該攻堅小組從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”5個維度入手展開排查,明確了“故障判斷方法不合理”和“缺乏標(biāo)準(zhǔn)檢測方式”兩大癥結(jié);維修庫與辦公室成為工作核心區(qū)域,由老師傅帶領(lǐng)年輕技術(shù)員進(jìn)行排查;技術(shù)骨干繪制流程圖,經(jīng)研討實踐,形成了一套科學(xué)的故障診斷與性能檢測體系,并編制成“維修寶典”標(biāo)準(zhǔn)手冊。

  2024年3月,修復(fù)行動正式啟動。經(jīng)過該攻堅小組成員數(shù)月的努力,成功修復(fù)15件損壞模塊中的13件,成功率達(dá)86.67%,裝車后運(yùn)行良好。此次模塊修復(fù)成本僅幾千元,全年節(jié)省維修成本約84.6萬元;新制定的兩項標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了行業(yè)空白,為礦山電動輪汽車穩(wěn)定運(yùn)行筑牢了根基。

  場地“革命”在一線

  安全省油路暢通

  “現(xiàn)在出車前油箱都是滿的,交接班再也不用排長隊、干著急。”5月15日,德銅采礦場富家塢采區(qū)汽運(yùn)二工段生產(chǎn)丙組大組長丁俊指著嶄新的320停車場地感慨道。

  作為采區(qū)的開采主力,電動輪汽車一直是柴油消耗大戶。過去,富家塢上部作業(yè)的電動輪需長途返回汽運(yùn)二工段維修庫旁加油,而且在每天交接班高峰時,加油口前總會排起“長龍”,嚴(yán)重影響了作業(yè)效率?!?20停車場以前就在輔助車道路口,大車回庫時,駕駛員總是提心吊膽。”丁俊回憶說,坑洼泥濘的地面、昏暗的照明,讓停車、加油、上下車都暗藏風(fēng)險。

  為破解這一難題,該場技術(shù)團(tuán)隊大膽提出了改造設(shè)想。養(yǎng)防二工段副段長鐘世勇帶領(lǐng)團(tuán)隊反復(fù)勘察,在南坪山下方深溝里,經(jīng)過半個多月攻關(guān),用廢石堆筑起了長250米、寬60米的新場地。

  此次施工過程中,標(biāo)準(zhǔn)化管理貫穿始終。修筑堅固擋墻筑牢安全防線,更新智控LED燈點亮夜間作業(yè)區(qū),直徑80cm的水泥涵管讓車位告別積水問題,排水系統(tǒng)也得到了同步升級?!艾F(xiàn)在大車進(jìn)出不用再提心吊膽,倒車時亮堂堂的,駕駛員都說心里踏實多了。”丁俊表示。

  自2024年新場地投用以來,效益顯著。截至今年4月30日,該采區(qū)油罐車?yán)塾嫾佑?300余次,減少了車輛空跑里程,節(jié)省柴油190噸,直接創(chuàng)造效益130萬余元。這次“場地革命”,不僅讓電動輪“吃飽喝足”,更讓礦山安全生產(chǎn)跑出“加速度”。

  電鏟自主檢修提能

  驅(qū)動效益大幅躍升

  4月25日上午9時,德銅采礦場富家塢采區(qū)335臺階作業(yè)區(qū)域,一場緊張有序的設(shè)備檢修行動正式啟動。由220噸、160噸、50噸、25噸4臺吊車與高空作業(yè)車組成的特種編隊,在20余名技術(shù)骨干的協(xié)同下,對15#國產(chǎn)電鏟均衡器銷斷裂故障展開計劃性檢修。

  此次檢修最大的亮點在于兩個“不”:不拆繃?yán)K系統(tǒng)、不委外。該場共有4臺與15#電鏟同類型的設(shè)備,自投入使用以來,已連續(xù)兩次出現(xiàn)均衡器銷斷裂事故,導(dǎo)致電鏟停機(jī)96小時,暴露出設(shè)計缺陷與維保盲點。接到檢修指令后,德銅采礦場鏟鉆工段鉗工技術(shù)攻堅組大膽提出“不拆卸繃?yán)K系統(tǒng)完成均衡器銷更換”的設(shè)想,旨在縮短檢修時間。

  現(xiàn)場作業(yè)中,4名電鏟鉗工和2名電焊工組成的突擊隊在汽車隊5臺大型設(shè)備的支持下,成功實現(xiàn)新銷一次性對孔。與傳統(tǒng)工藝16小時的檢修時長相比,此次檢修僅耗時5小時17分,直接節(jié)約外委費用2.3萬元。近年來,德銅采礦場鏟鉆工段秉持“能自主的,絕不委外”的原則,組建鉗工技術(shù)攻堅組開展自主攻關(guān),建立了銷應(yīng)力監(jiān)測等基礎(chǔ)臺賬。如今,電鏟設(shè)備故障自主處理率同比提升了20%,不僅降低了維修成本,更提高了設(shè)備運(yùn)行效率,為礦山生產(chǎn)效益的提升提供了有力支撐。

  通過這一系列舉措,德銅采礦場的安全生產(chǎn)水平得到了顯著加強(qiáng),運(yùn)營成本降低,經(jīng)濟(jì)效益大幅提升。這些實踐成果不僅推動了該場采區(qū)發(fā)展,更為行業(yè)提供了可復(fù)制的經(jīng)驗。未來,德銅采礦場將持續(xù)以創(chuàng)新為引領(lǐng),在礦山高質(zhì)量發(fā)展的道路上不斷探索前進(jìn)。(中國有色金屬報)